率、高稳定,为客户节省投资和运行成本。
技术、经济合理,保证系统运行的可靠性。
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| 煤矿工况挑战 | 针对性设计解决方案 |
|---|---|
| 高粉尘环境 | 全密封结构+负压除尘接口,防尘等级IP65 |
| 大块煤矸石冲击 | 滚轴材质升级为NM500耐磨钢,抗冲击性提升2倍 |
| 煤泥粘附 | 滚轴表面加装聚氨酯刮板,配合高压风刀清堵 |
| 防爆需求 | 电机与电控系统符合Ex d IIB T4防爆标准 |
| 连续作业要求 | 双电机冗余驱动,支持24小时不间断运行 |

| 参数项 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 处理量 | 200-1000吨/小时 | 适配煤矿主洗选线处理能力 |
| 筛分粒度 | 50-300mm | 可分离块煤、矸石、煤泥 |
| 滚轴规格 | Φ300×4000mm(直径×长度) | 单根承重≥5吨,很大过煤矸石尺寸≤500mm |
| 驱动功率 | 2×45kW(双电机防爆型) | 变频调速(5-20r/min),节能15% |
| 防爆等级 | Ex d IIB T4 | 适用于甲烷浓度≤1.5%的井下环境 |
| 整机重量 | 28吨 | 需配置混凝土基础(强度C30,厚度≥400mm) |
流程:
原煤→滚轴筛(筛孔80mm)→筛上物(>80mm块煤)入破碎机→筛下物(<80mm)进洗选系统
优势:减少过粉碎,提升洗选效率20%
配置:
双层滚轴筛(上层筛孔150mm分离大矸石,下层筛孔30mm回收末煤)
效益:矸石带煤率<3%,年回收末煤超5万吨(按1000t/h处理量计)
创新设计:
滚轴中空结构+侧壁排水孔,同步实现筛分与脱水,煤泥含水率从28%降至18%
| 煤矿类型 | 推荐型号 | 核心配置 |
|---|---|---|
| 露天煤矿(干煤) | HMK-GZS500 | 常规防尘+风冷散热 |
| 井工煤矿(高瓦斯) | HMK-GZS800Ex | 全防爆设计+瓦斯浓度联动停机保护 |
| 褐煤矿(高水分) | HMK-GZS300D | 滚轴加热(50℃)+增强型刮板清泥 |
每日必检:
滚轴轴承温度(≤75℃)
刮板与滚轴间隙(2-5mm)
每月维护:
滚轴耐磨层厚度检测(磨损>8mm需堆焊修复)
防爆接合面清洁(防止锈蚀影响密封性)
年度大修:
更换全机密封条(耐油橡胶材质)
校准滚轴平行度(误差<0.3mm/m)
| 方案 | 滚轴筛方案 | 传统振动筛方案 |
|---|---|---|
| 设备投资 | 180万元 | 120万元 |
| 电耗(年) | 48万度(电费约38万元) | 72万度(电费约58万元) |
| 维护成本(年) | 15万元(更换刮板、耐磨层) | 25万元(频繁更换筛网、弹簧) |
| 停机损失(年) | ≤8小时(模块化快修) | ≥50小时(整体拆卸维修) |
| 综合成本(5年) | 323万元 | 453万元 |
| 故障现象 | 快速判断 | 应急措施 |
|---|---|---|
| 滚轴异响+温度骤升 | 轴承缺油或进入煤粉 | 停机注入高温润滑脂(NLGI 2) |
| 出料粒度异常偏大 | 筛轴间隙液压锁失效 | 切换手动锁紧,检修液压站油路 |
| 防爆外壳过热 | 散热孔堵塞或电机过载 | 压缩空气清灰,降低处理量20% |
| 刮板清泥效果下降 | 聚氨酯刮板磨损超限 | 临时加装橡胶板,72小时内更换 |
